从旧货市场淘换来了一个带搅拌和温控的恒温水浴锅,用于水相原料的预热溶解,提高了效率。
第一次小批量验证生产,定在周六。目标:生产一百支。
清晨七点,B107室灯火通明,气氛如同大战前的指挥部。所有人穿着统一的实验服,佩戴口罩、帽子、手套。墙上贴着醒目的工艺流程图和关键控制点提示。叶清璇手持《生产记录表》和平板电脑,担任“生产负责人”和“现场QA”。聂虎坐镇“配制区”,负责提取、混合、均质等核心工艺操作。柱子在“设备保障”岗,紧盯均质机和提取罐运行。刘浩负责“物料供应”和“包装”,确保原料、包材及时到位,并处理灌装后的贴标、装盒。
“各岗位,最后检查。”聂虎沉声道。
“设备检查完毕,运行正常,已预热。”柱子汇报。
“原料复核完毕,批号记录清晰,与领料单一致。”叶清璇核对。
“包装材料到位,灌装工装调试完毕。”刘浩确认。
“好。”聂虎深吸一口气,目光扫过操作台上整齐排列的原料,“‘骨愈灵1号’,小批量验证生产,第一批次,一百支。现在开始!”
指令下达,实验室如同精密的仪器开始运转。聂虎严格按照规程操作,每一步都大声报出关键参数,叶清璇同步记录。提取温度设定85±1℃,搅拌速度、时间严格控制。柱子紧盯着提取罐的温度表和压力表,不时微调蒸汽阀门。与第一次制备时的略带生涩相比,这一次的操作更加熟练、从容,但也更加一丝不苟。
浓缩过程,因为有了旋转蒸发仪,相对平稳。关键再次来到均质乳化。当预混好的粘稠液体被泵入均质机,压力指针缓缓爬升到30MPa时,所有人的心都提了起来。机器发出稳定的轰鸣,出料口开始流出乳白色的膏体。
聂虎第一时间取样,涂抹观察,又递给叶清璇检测粘度和pH值。柱子则检查设备温度和声音。
“膏体细腻,初步目视合格。”
“粘度:12300mPa·s,在标准范围(12000-13000)内。”
“pH值:6.7,合格。”
“设备运行平稳,温度正常。”
第一批次均质完成,膏体进入脱泡罐。真空泵启动,膏体表面泛起细密气泡。聂虎盯着真空表的读数和膏体的状态,在达到预定真空度并保持足够时间后,果断叫停。
灌装环节,是新的挑战。虽然刘浩设计了一个简易的铝管
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